(1)热处理不当,成批飞机二等事故。
20世纪70年代,我国歼X飞机多次出现由于发动机一级不锈钢叶片空中折断,打坏发动机,强烈的轰鸣声使飞行员无法忍受,空中跳伞,机毁人存,二等事故。
经检查发现,该发动机压气机一级动叶片是采用Cr17Ni2不锈钢制造的,原采用调质油淬工艺,当时生产量过大,难以适应,经试验,工厂制造工程师建议,设计同意将其改为空气冷却,场地不足,出现成堆叶片堆放冷却。出现堆内叶片在400-800℃期间缓慢冷却,这就引发了晶粒边界出现贫铬,诱发晶间腐蚀。
在运行中,叶片先在地面湿热环境中出现晶间腐蚀,点腐蚀,在飞入高空,高速(达到16000多转/分)旋转引发的巨大离心力作用下,出现应力腐蚀裂纹 、开裂、折断,打坏发动机,飞行员跳伞,出现二等事故,从北方到南方,随着气温升高 湿度增大,事故出现的时间逐步缩短,海南岛仅飞行20小时26分出现事故。
(2)仪表失灵,电镀除氢不到位,引发框架开裂。
J6 飞机前后机身对接框(20 框)为高强度钢(18Mn2CrMoBA)钢所制,飞机尚未出厂,发现多架次20框有裂纹,经查发现是由于工艺上“冷敲加多次镀锌”,虚假除氢,加上冷敲应力,导致氢脆开裂,引起xx架援外飞机停在机场,全部折换后才送往朝鲜, 已在飞xx多架飞机也全部召回返厂换件。
(3)电镀锌层改为电镀镉层,导致的机毁人亡。
一个镀锌小弹簧片,质量不合格,工艺师请求改为改为镀镉,经过层层技术审批,做了更改,但是,该处温度有时会起过320℃(镉的熔点为320℃),镉镀层熔化甩于九级盘轮缘,在高速旋转,很高离心应力的作用下,出现熔融镉金属作用下的应力腐蚀(简称为镉脆),导致九级压气机盘爆裂,切断飞机,引发一等事故。
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